關于脫模劑與膠衣預離模問題的解析在我們從事脫模劑相關業務的過程中,常常會遇到各種因使用不當而產生的誤解。曾經,有一位客戶興高采烈地向我反饋:“你們家的脫模劑實在是太好了!只打了兩遍,在糊第二遍樹脂層的 ...
關于脫模劑與膠衣預離模問題的解析 在我們從事脫模劑相關業務的過程中,常常會遇到各種因使用不當而產生的誤解。曾經,有一位客戶興高采烈地向我反饋:“你們家的脫模劑實在是太好了!只打了兩遍,在糊第二遍樹脂層的時候,第一層膠衣居然自己就往下脫離了,這脫模效果簡直絕了!” 聽到這樣的評價,我心里卻明白,他并沒有看到問題的本質,其實這是膠衣預離?,F象,而并非單純因為脫模劑效果 “太好”。當時,我只是笑笑,沒有立刻給出回復。? 確實,脫模力較大的脫模劑在某些極端情況下可能會對膠衣狀態有一定影響,但這種影響通常并不顯著。經過大量實際案例分析,造成膠衣預離模的主要原因集中在兩點:固化劑過量或膠衣固化時間過長。? 為了讓大家更清晰地理解,我給大家分享一個實際案例。有一家小型玻璃鋼制品廠,主要生產一些簡單的衛浴產品。在一次新品試生產過程中,他們使用了我們的脫模劑。在操作過程中,工人為了加快生產進度,在調配膠衣時,過量添加了固化劑。原本按照正常比例調配,膠衣應該在特定時間內均勻固化,形成良好的附著層。但這次過量添加固化劑后,膠衣固化速度異常加快,內部結構發生變化。當進行第二層樹脂糊制時,就出現了膠衣預離模的情況,與那位客戶反饋的現象一致。后來,該廠技術人員在我們的指導下,嚴格按照標準比例調配固化劑,這一問題得到了有效解決。? 再看另一個案例,一家專門制作玻璃鋼雕塑的工作室。他們在制作一件大型雕塑作品時,由于環境溫度較低,沒有對膠衣固化時間進行合理調整。膠衣固化時間過長,在等待固化的過程中,與模具以及后續要糊制的樹脂層之間的物理化學平衡被打破。結果在后續操作時,出現了膠衣預離模現象。經過我們建議,工作室采用了加熱設備提升環境溫度,使膠衣固化時間恢復正常范圍,成功避免了類似問題再次發生。? 所以,當遇到膠衣預離模這類情況時,不能簡單地將問題歸結于脫模劑。正確認識和分析背后的真正原因,才能有效解決問題,保障生產順利進行,充分發揮脫模劑的正常功效,生產出高質量的玻璃鋼產品。 東莞市美雅化工有限公司20多年專注高端脫模劑研發和生產、輔料供應,助您買到環保好用的脫模劑產品。 全國脫模劑咨詢熱線:0769-22623512 更多脫模劑資訊請瀏覽官網:http://www.jiatz.cn 櫻井脫模劑(一個集復合材料、壓鑄、聚氨酯、金屬、橡膠、EVA、PU等行業領域于一體的綜合性專業采購脫模劑平臺) |
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